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一起锅炉爆炸事故的分析
更新时间:2014-07-01 发布:www.1024sj.com

朱科元
内容摘要:本文经由过程对一起汽锅爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式汽锅安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发汽锅本体爆炸的隐患。
主题辞:爆燃,爆炸,瞬间压力。


2003年1月20日南京某宾馆一台热水汽锅发生了爆炸,无人员伤亡。
1、事故汽锅简介
汽锅的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未打点汽锅使用挂号证。汽锅结构形式为卧式、内燃、干背,*气三回程,平直炉胆(图一)。

汽锅水系统内未设置膨胀水箱,经实查汽锅水管路系统无补给水管路。据用户介绍,汽锅进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,汽锅投运以来一直运行正常(图二)。

爆炸前汽锅房安插如图三:
2、事故现场
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分隔始焚烧烧汽锅,一直未脱离汽锅房。约20时,司炉工观察了一下汽锅出水温度在82℃(控制器设定高出水温度85℃,此时汽锅仍在运行),然后走向汽锅房年夜门,刚走4~5步,就闻声一声巨响,发生了爆炸。
事故现场破坏情况:
1.汽锅本体向炉前移位约1米。
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器破坏,油箱内凹约30cm(图四)。
3.炉体前后*箱盖板爆离本体。
4.炉胆后部缩瘪,严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。

5.与炉体毗连的进出水管、排污管、*道等整体断裂。
6.汽锅房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。
7.汽锅房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。
3、事故缘由分析
(一)汽锅运行中炉胆受力分析
爆炸前由于安装不合理,致汽锅持久处于逾额定压力状态下运行。
该炉水系统为封锁状态,无弥补水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为夹杂式,事故发生后查实为管式),但未见汽锅在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,知足了系统补水和水系统膨胀的需要。故汽锅持久处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。
平直炉胆强度校核计较分析:(按GB/T16508-1996《锅壳汽锅受压元件强度计较》进行)
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
材质不明,按Q235材料,屈就点按尺度值,并假设制造质量完全合适《热水汽锅平安技术监察规程》和有关尺度要求。
强度校核:

稳定度校核:

其中:[P]:高答理计较压力(表压),MPa。
σts:计较壁温时的屈就点,MPa。σts=148.8。
t:现实丈量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。
n1:强度平安系数。n1=3.5。
DP:炉胆平均直径,mm。DP=495。
L:计较长度,mm。L=1800
μ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
Et:计较壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
n2:稳定平安系数。n2=3.9
计较成效:
强度校核:[P]=0.220MPa
稳定度校核:[P]=0.187MPa
分析:
a.炉胆的高答理工作压力小于0.187MPa。
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
c.炉胆的失稳临界值分析。
GB/T16508-1996尺度中划定稳定平安系数为3.9,强度平安系数为3.5,其中斟酌了壁厚、直径误差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各类身分,若按平安系数为1计较,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,小值[P]=0.73MPa。但那时此汽锅制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故现实失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此汽锅97年投运至爆破,持久处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再斟酌运行中可能泛起的水击等其它不稳定身分,其现实失稳临界值应较着年夜于0.28MPa,是以其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
(二)爆炸进程分析
经爆炸现场分析,认为爆炸进程由相隔时间很是短的两次爆炸组成。
1、次爆炸
询问笔录反映,该汽锅在正常运行中突然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,汽锅控制器设定高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。汽锅正常运行中突然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引发,现实可能性很小;二是汽锅熄火庇护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或梗塞熄火,熄火庇护装配未动作,当燃油重又进进喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,年夜量在爆炸极限浓度范围内的油气夹杂物进进炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气夹杂物发生化学爆炸。从用户领会到该汽锅自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前*箱盖板及前*箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,是以使炉体前后*箱盖板爆离本体的缘由是由炉膛爆燃引发(由于燃烧器已破坏未能对熄火庇护装配进行验证)。
2、第二次爆炸
炉膛爆燃时发生的高温高压气体在瞬间打破前后*箱,使*箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式安插,炉后泄压面积远年夜于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经*管泄前途程短、流阻小,故致气体的尽年夜部门瞬间从炉后泄出。
由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间尽年夜部门从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,发生很年夜的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等发生很高的瞬间压力。
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会泛起一定的负压。
锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体发生的瞬间压力配合作用于炉胆,使炉胆在汽锅后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
虽然爆炸前显示汽锅的出水温度只有82℃,但该汽锅进水无分配水管,锅内分歧部位的水温差很年夜,局部跨越100℃的水瞬间汽化发生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等举措措施冲垮,同时使炉体进一步向前直至抵触触犯油箱。
汽锅只有82℃的出水温度,虽然有油气夹杂物的化学爆炸和局部跨越100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不年夜,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(汽锅房窗户原无玻璃)。
3、爆炸进程中炉胆的受力分析
(1)工作压力分析
平直炉胆,两头遭到管板的增强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头年夜。上述汽锅运行中炉胆受力分析计较,理论年夜耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计较,平安系数都取1,炉胆计较长度L=1000mm时,得小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部起头。
(2)水静压力分析
炉胆水平安插,直径500mm,水静压力引发的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可疏忽不计。
(3)炉胆内负压分析
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会泛起一定的负压。
(4)水体发生的瞬间压力分析
炉膛爆燃致炉体瞬间前移,发生很年夜的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等发生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计较。
P=A×H×ρ
其中:P:因加速度而发生的水压,Pa。
A:加速度,米/秒2。
H:计较位置与前管板内壁的距离,米。
ρ:水的密度,千克/米3。
由上式可知,瞬间压力值与计较位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值年夜。
加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等身分有关,直接计较不容易,但可经由过程另外一种方式进行估算。思绪是找出炉胆早缩瘪处,并估算此处的[P]值(现实爆燃时发生的瞬间压力高于此值),凭据其与前管板的距离可估算加速度A。
凭据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值年夜,但缩瘪严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为早缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝无缺,角焊缝质量不良的影响可破除。
早缩瘪处(离后管板500mm)的小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,平安系数取1。L按500mm×2计较)
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa
与前管板的距离△H=1800-500=1300mm
代进前式得A=533.8m/s2。
地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,发生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,酿成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。
虽然水体发生的瞬间压力延续时间很短,但对炉胆的失稳影响很年夜。
4、结论及启迪
对于该台汽锅,熄火庇护失灵和汽锅承压运行,是致使爆炸事故的直接缘由;安装设计不合理,背反划定盲目使用是致使事故的重要内在缘由。
上述对事故热水汽锅进行了分析,对于蒸汽汽锅,锅内未全数布满水,情况略有些分歧,但如果有加速度存在时,锅内水体也将会对汽锅后部发生冲击,引发瞬间压力。
今朝,卧式内燃油(气)汽锅安装时汽锅本体一般直接放置在地坪根蒂根基上,不加固定。若是湿背式汽锅,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前*箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较年夜,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京之前曾发生过两起卧式内燃湿背式汽锅炉膛爆燃事故,泄放口均在前*箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未发生位移。可是,对于干背式汽锅,非凡是额定压力相对较低的汽锅,炉胆承压能力的理论敷裕裕度尽对值较小,安装固定问题应引发足够的重视。

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