朱国琪李亚琴 (宁夏中宁发电有限责任公司..中宁..755100) 摘要:本文论述汽锅运行中排*温度、排*氧、飞灰可燃物含、主汽流、各级减温水对汽锅经济性的影响,同时经由过程计较定其影响水平,以便对汽锅运行的经济性快速做出评价,指导汽锅经济运行。 要害词:汽锅煤耗 我公司1#机组330MW汽锅为武汉汽锅股份有限公司生产的WGZ1112/17.5-3型亚临界参数汽包炉。汽锅采用自然轮回,单炉膛,双通道低NOX轴向旋流式燃烧器,前后墙对冲安插,一次中心再热,尾部双*道安插,*气挡板调温,三分仓容克式空气预热器,刮板式出渣装配,钢构架,全悬吊,平衡透风,全封锁岛式安插。 电厂汽锅的经济运行是一个急需获得重视的问题,这不仅牵扯企的经济效益,而且在能源日益欠缺的未来对勤俭能源,实现延续协调成长更具重年夜意义。我国煤炭60以上消费用在发电方面,节能降耗对电站汽锅更是迫在眉睫。 众所周知,在煤粉汽锅的热损失傍边,排*损失Q2是年夜的一项,一般占到7~8左右,第二是机械不完全燃烧损失Q4占到1~2左右,而化学不完全燃烧损失Q3、散热损失Q5、灰渣物理显热损失Q6只占很少份额。所以在研究汽锅经济性时我们应重点控制Q2和Q4的损失,而影响Q2的主要是排*(用排*氧来标志年夜小)和排*温度,影响Q4的主要是飞灰可燃物含,这三个指标是我们研究汽锅效率应注重的。另外,主蒸汽流和各级减温水虽然不直接影响汽锅效率,但对轮回效率有很年夜影响,由于主汽流的增加使进进凝汽器的蒸汽增加,从而使冷源损失增年夜。而减温水的增加使其在汽锅内加热到额定参数需要的热增加,从而使机组的热耗增年夜。所以这两项也是我们在汽锅运行时应非凡关注的指标。至于主汽压力、主汽温度对经济性的影响是经由过程主汽流来体现,由于主汽压力、主汽温度达不到要求时,只有经由过程增加主汽流来保证电负荷,所以对主汽的分析现实已涵盖了这些身分的影响。 1.影响汽锅效率的三个重要身分:排*温度、排*氧和飞灰可燃物含 我们分析这一问题的方式是先设定一个基准工况,然后零丁变化一个影响身分,而其他数值连结不变,这时候用软件计较炉效,从而得出该身分与炉效的函数关系,再经由过程计较机作图,进一步肯定其曲线方程,得出该身分对炉效和煤耗的影响数值。肯定对煤耗影响时取炉效每下降1,煤耗增加3g/(这一结论可用公式b=123/ηg/得出) 基准工况:凭据热工院1#炉燃烧调整和性能考核实验参数,煤取设计煤种、参数取额定参数、飞灰含碳取1、空预器漏风率取6、计较炉效为93.35,具体数值以下表: 运用基灰份28.49 运用基水份5.21 低位发烧kJ/kg20318 电负荷MW330 主汽流t/h1024 排*温度℃125 送风机进口温度℃25 炉膛出口过剩空气系数1.25 飞灰含碳1.0 空预器漏风率6 排*氧(折算)5.8 汽锅效率93.35
1.1连结其它参数不变,只改变排*温度计较汽锅效率获得以下数据: 排*温度℃143148153158163168 汽锅炉效率91.9691.6691.3591.0591.7591.45 作图并肯定方程: 可以看出:排*温度每上升5℃,炉效就下降0.30,此时煤耗增加0.9g/。 1.2恢复各数据到基准值,改变排*氧计较炉效获得以下数据: 排*氧4.85.35.86.36.87.3 汽锅炉效率91.891.5891.3591.1190.8590.57 作图并肯定方程: 可以看出:排*氧每增年夜0.5,炉效下降0.245,折算影响煤耗0.745g/。 1.3恢复数据到基准值,改变飞灰含碳计较炉效获得以下数据: 飞灰含碳0.511.522.53 汽锅炉效率91.5791.3591.1490.9390.6990.46 作图并肯定方程: 可以看出:飞灰含碳每增加0.5,炉效下降0.22,煤耗增加0.66g/。 2.汽锅侧影响轮回效率的两个:主汽流和各级减温水流 查H-S肯定热力系统相关点的焓值: 项目压力(MPa)温度(℃)焓(kJ/kg) 主蒸汽17.265403396 再热器出口3.2945403542 过热器减温水22.52170731 再热器减温水7.5170722 给水18.1269.21178.4
2.1蒸汽流和其它参数不变时,肯定主汽系统每增加10t/h喷水时蒸汽在炉内吸热的增加值,也就是热耗的增加值。无喷水时是给水被加热到额定参数,有喷水后等给水被替换,所以热耗的增加值为把减温水加热到过热器出口额定参数的吸热与把等给水加热到额定参数的吸热的差值。即: ΔQ吸=[(H主汽-H减温水)-(H主汽-H给水)]*D喷水 代进数据ΔQ吸=[(3396-731)-(3396-1178.4)]*10000=4474000kJ/h 对以上数据除以尺度煤的低位发烧29400kj/kg折算为每小时尺度煤耗,然后再除以每小时的电负荷算出对发电煤耗率的影响即: Δb=[(4474000/29400)*1000]/300000=0.507g/ 2.2其它参数不变时,肯定再热汽每增加10T/H喷水(减温水或事故喷水)时蒸汽在炉内吸热的增加值,轮回效率设为40,吸热减往可哄骗部门即为热耗的增加值。即:ΔQ吸=(H主汽-H减温水)*D喷水 代进数据ΔQ吸=(3542-722)*(1-40)*10000=16920000kJ/h 折算出对发电煤耗率的影响为: Δb=[(16920000/29400)*1000]/300000=1.914g/ 2.3在其它参数不变时,当主汽流较设计增加10t/h时,设定轮回效率为40,那末这10t/h蒸汽在轮回中的热损失为其总焓值乘以轮回效率,即: ΔQ=H主汽*ΔD*Η轮回 代进数据:ΔQ=3396*10000*(1-40)=20376000kJ/h 折算出对发电煤耗率的影响为: Δb=[(20376000/29400)*1000]/300000=2.3g/ 3.结论 总结以上计较及分析数据获得汽锅各重要指标对煤耗的影响情况以下表: 项目变化煤耗增加值 排*温度每上升5℃0.9g/ 排*氧每上升0.50.72g/ 飞灰可燃物含每上升0.50.66g/ 主蒸汽减温水每增加10t/h0.51g/ 再热器喷水每增加10t/h1.91g/ 主蒸汽流每增加10t/h2.3g/kwh 所以,这些在我们研究汽锅效率时都要十分关注,在调理汽温时,应尽用燃烧调整的方式,如下降火焰中心、使用*气挡板或削减*气的方式,而尽避免用减温水。再有要注重监视主汽流变化,常和设计值或不异炉型进行对比,确保经济运行,日常平凡调理中维持汽温汽压高限运行,也可削减蒸汽,提高经济性。对于排*温度、氧、飞灰可燃物含应实时检查,当其不正常升高时也应实时查明缘由予以消除,以确保汽锅燃烧的经济性。
参考资料: 1电站汽锅性能实验规程GB10184—88 2中宁发电有限公司#1炉汽锅运行技术尺度 3热力发电厂中国电力出书社郑体宽
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