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佳木斯发电厂#11机通流部分技术改造
更新时间:2015-04-18 发布:www.1024sj.com


摘要:佳木斯发电厂#11汽轮机连系供热技改工程对其通流部门进行改造。由因而全国同类型机组首台改造,所以采用了许多新技术选择了好的改造方案,以更好地到达下降热耗,提高汽轮机效率,为同型号机组改造总结经验。
要害词:汽轮机 通流部门改造

1 前言
佳木斯发电厂#11机是由哈尔滨汽轮机厂生产的型号为N100-90/535型机组。自1978年9月投产发电至2001年8月25日进行供热改造之前已运行23年,该机组属哈汽厂设计的老型100MW机组,由于设计不合里,该型机组效率低、能耗高,影响机组的经济运行。另外该机组设计时是带基本负荷的机组,但随着电网构架的变化不能顺应电网调峰的需求。该机与现代机组相比其通流部门存在许多错误谬误,如:a老机组叶片型线气动性能差、消息叶片匹配欠安;b叶片采用铆接围带,铆钉外露,围带汽封齿少漏汽损失年夜;c高、低压缸均有阶梯形通道,流线不滑腻易发生流动损失和冲击损失;d低压缸动叶拉筋较多,使汽流发生绕流、脱流、局部加速等,这些都增加了流动损失下降了机组的效率。
此次连系佳木斯发电厂供热技改工程,对其通流部门改造,开创了全国同型号机组改造先河。通流部门改造采用"北京全三维动力工程有限公司"的进步前辈技术,改造后可以使通流部门效率提高5以上,而且平安性、经济性和机组顺应调峰的能力都将获得保证和提高。同时,采用成熟的抽汽调理技术可以使机组具有灵活的热电联供性能。
2 改造方案简直定
今朝100MW汽轮机通流部门技术改造成熟的方案有两种,一是仍采用双列调理级,凹凸压级数不变;二是采用单列调理级,高压缸增加一压力级,而且更换高压缸及高压转子。北京全三维动力工程有限公司提出了六种改造方案。即



我们知道双列调理级焓降年夜、效率低,假设改成单列调理级,仅此一项措施就可以使机组热耗下降84-126kJ/kwh。采用单列调理级后,调理级后的压力/温度将由46.4ata/455℃变为62.4ata/490℃左右,是以需要增加一个压力级,而且缸体材料品级也作响应提高,是以需更换高压缸及高压转子。抽汽供热方式假设采用旋转隔板方案,旋转隔板合理的位置是安插在高压缸后部,要实现这个方案就要将高压缸内压力级的叶轮根径从原来的φ901抬高至φ1050。若转子直径不变,则隔板挠度肯定要增加;若将转子抬高,使隔板挠度达标,则转子的重量必然增加,这将造成根蒂根基负荷的变化,而且汽缸的直径还需增年夜,这对今朝情况下的机组改造是不答理的。另外末级叶片高度采用665mm对变工况顺应性强。综合上述分析,我们决议采用即可下降热耗又可连结原有根蒂根基不动并尽量保留原本体可用部件,以利于下降成本缩短工期的第四种方案。
2.1 改造的制约条件
2.1.1 轴承跨距连结不变;
2.1.2 高压主汽门及导汽管现有安装位置不变;
2.1.3 额定转速、旋转标的目的不变;
2.1.4 与发机电的连结方式和位置不变,与盘车装配毗连方式及位置不变,与主油泵的毗连方式和位置不变;
2.1.5 现有回热系统不变,现有轴封供、回汽系统不变;
2.1.6 改造后装备必需知足现场安装要求,高压缸、前箱、低压缸的相对位置不变,高压排汽口与凹凸压连通管接口位置不变;
2.1.7 机组的根蒂根基不动,供方提供改造后的消息负荷分配图;
2.1.8 热网加热器凝聚水以120℃补进#3DJ与#4DJ之间的给水管道;
2.2 改造的基本要求
2.2.1 改造后机组技术规范:
主蒸汽温度:535℃
主蒸汽压力:8.83Mpa
额定抽汽压力:0.245Mpa
抽汽压力调整范围:0.196-0.294Mpa
额定抽汽量:0-250t/h
纯凝年夜接连运行功率:110MW
2.2.2 改造后机组应能在年夜抽汽工况到纯凝年夜接连运行工况之间任何一种运行方式下持久、平安、稳定地接连运行。
2.2.3 汽轮机在额定转速运行时,各轴承振动不年夜于0.03mm,轴振不年夜于0.08mm;各转子及轴承经由过程临界转速时双振幅振动值应不年夜于0.10mm。
2.2.4 当汽轮机做超速实验时,应能在114额定转速下短时间空载运行,任何部件不应超应力,各轴承振动不应跨越答理值。
2.2.5 汽轮机在排汽温度65℃时能持久运行,在不高于80℃时能低负荷接连运行。
2.2.6 末级叶片防水蚀措施采用焊接司太力合金,次末级叶片应做硬化处置。
3 改造原则
3.1 将现有N100-90/535型凝汽式汽轮机改型为可调整抽汽式汽轮机(与HG410/100-9型汽锅配套);
3.2 提高机组经济性,机组3VWO纯凝工况热耗率8813.3Kj/Kwh;
3.3 原双列调理级改成单列调理级设计,高压转子级数为I 15=16级;
3.4 保留轴承、低、低压汽缸;更换高压汽缸、高压转子及全数通流部套;更换调整门;
3.5 调整抽汽方式为在高、低压联通管上加装调理碟阀,进行抽汽控制;
3.6 改造后能顺应两班制调峰要求,在机组改造设计中加年夜高压通流轴向间隙,原动叶根部的轴向汽封改成径向汽封,并采用高窄法兰结构,加年夜转子过渡圆角等措施以保证机组两班调峰的要求;
3.7 改造应合适"北京全三维动力工程有限公司"通流设计要求;
4 通流部门改造采用的新技术
4.1 新设计的高压缸前部采用高窄法兰,螺栓规格由M100改成M120,材料由25Cr2Mo1V改成25Cr2Mo1VTiB,而且取消了法兰加热装配。这样有益于机组的快速启停和对变工况的顺应能力,同时削减了运行操作。
4.2 调理级采用子午面收缩静叶栅,可有用削减二次流损失,使调理级效率提高1.7左右。
4.3 压力级动叶自带围带整圈联接。自带围带消除铆接围带时的应力集中,围带整圈毗连动应力小,便于调频使机组运行平安靠得住。
4.4 动叶围带内斜外平。内斜组成滑腻子午面通道,外平能增加汽封道数,削减漏汽损失。
4.5 压力级均采用"后加载"高效静叶栅。该叶栅吸力面、压力面均由高阶接连滑腻曲线组成,当来流标的目的在±30°角内变化时可连结较低损失,这一特征有益于机组的变工况运行。
4.6 重新设计的隔板数控加工,焊接而成,其刚度年夜组成的汽道光顺有用地下降了工质的流动损失和冲击损失。
4.7 动叶的自带围带整圈联接,具有强度年夜、抗振动特征,从而消除由于拉金存在而发生的绕流损失。取消拉金可以使级效率提高1。
5 通流部门改造碰着的问题
5.1 此次通流部门改造均由佳木斯发电厂汽机工区承当。在安装中,凭据现实情况制定了安装方案,克服了产物分批出厂、厂内没进行总装带来的各类坚苦和问题,保证了安装质量,并到达优良水平,遭到三维公司与哈汽厂组成的验收组高度评价。
5.2 在安装进程中我们发现,栽进高缸下法兰规格为M120和M76的螺栓,有14条分歧水平存在倾斜现象,年夜倾斜角为13°左右。螺栓与缸面不垂直将增加螺栓弯应力,下降螺栓强度,缩短螺栓使用寿命,使法兰泄漏。我们接纳的措施是设计、加工球面垫,以抵消螺栓的弯应力。
5.3 由于哈汽先提供的高压缸及高、低压缸内各部套,后提供的高、低压转子。依照哈汽的安装工艺必需先哄骗高、低压转子定缸,然后为缸内各部套找中。那样至少延误一个月的工期。佳厂技术人员经过度析、研究,决议先用高、低压假轴为缸内隔板套、隔板、汽封体找中,后用高、低压转子定缸从而抢回了工期,为早日发电赢得了贵重时间。
6 通流部门改造前、后的经济指标比力,和改造后机组运行情况
改造后的#11机,于2002年3月6日一次启动成功,并网发电。现在机组运行情况优秀,可在功率110MW下接连运行,各项参数控制在答理范围内。轴承振动值均在0.03mm之内,而且顺遂经由过程各类实验。2002年4月,由黑龙江省电力科学院与佳木斯发电厂热力实验室配合对改造后的#11机进行了热力特征实验,100MW时热耗率较改造前下降了788.34kJ/kWh左右,机组在3VWO(纯凝)热耗率为8838.39kJ/kWh,低于保证值8841.84kJ/kWh,机组在10MW时高压缸效率达84.12,低压缸效率达88.

注:改造前、后实测值均为批改后成效。
7结论
佳木斯发电厂#11机通流部门改造不单延长了老机组寿命,同时到达了节能降耗的目的。也为同型号机组的改造总结了经验,斥地了道路。

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