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[行业技术文章]台山600MW机组燃烧神华煤吹灰方式探索
更新时间:2013-07-24 发布:www.1024sj.com

摘要:本文简要分析了国华台山电厂国产600MW亚临界强制轮回汽锅在全烧神华煤时炉膛结焦及尾部*道积灰对汽锅正常运行的影响,并论述了合理的吹灰方式对减轻炉膛结焦及尾部*道积灰的效果。
要害词:神华煤 汽锅结焦 积灰 吹灰方式 效果

国华台电1号机组自2003年12月2日进行168小时试运起头至今已接连满负荷运行了近一个月时间,在接连的高负荷运行进程中汽锅炉膛结焦、尾部受热面积灰较严重,致使预热器进口*温及排*温度升高、除尘器效率下降,经过改变吹灰器运行方式,现已将炉膛结焦、尾部受热面积灰的影响有用下降。

1、台山600MW汽锅简介

国华台电一期工程选用5台600MW国产引进ABB-CE燃烧技术的汽锅,汽锅采用单炉膛∏型露天安插,全钢架悬吊结构,固态排渣,型号为SG-2026/17.5-M905,是在总结上海吴泾第二发电厂两台亚临界、一次中心再热、平衡透风、控制轮回燃煤汽包炉的设计、制造和运行的根蒂根基上,按创、创的要求进行改良设计和制造的。

炉膛宽度19558mm,深度16940.5mm,炉顶标高73000mm,汽包中心线标高74000mm,炉顶年夜板梁底标高81500mm。汽锅炉顶采用全密封结构,并设有年夜罩壳。水冷壁由φ51x6膜式水冷壁组成,炉底冷灰斗角度55°,炉底密封采用水封结构,炉膛上部安插了分隔屏过热器,后屏过热器及屏式再热器,前墙与两侧墙前部均设有墙式辐射再热器。炉底下水包标高7760mm。

水平*道深度为8548mm,整个水平*道由水冷壁管延长部门和后*井过热器管延长部门包覆。内部安插有末级再热器和末级过热器。后*井深度12768mm,安插了低温过热器和省煤器。炉前安插三台低压头炉水轮回泵,炉后安插两台三分仓容克式空气预热器。

汽锅采用正压直吹式制粉系统,一台汽锅配备六台HP-983型中速磨煤机,五台磨煤机运行可带汽锅MCR负荷,一台备用。燃烧器四角安插,切向燃烧,每台磨煤机有四根煤粉管毗连至炉膛统一层煤粉喷嘴。上排燃烧器喷口中心线标高34870mm,距分隔屏屏底20130mm,下排燃烧器喷口中心线标高25570mm,距炉底冷灰斗转角5969mm。每角燃烧器设有三层启动及助燃油枪。炉膛部门安插90只墙式吹灰器,炉膛上部及对流*道区域安插44只长行程吹灰器,每台预热器冷端各安插一只伸缩式吹灰器。
汽锅主要参数:


2 现实运行情况

台电1号机组10月23日次整体启动,10月24日投进制粉系统运行,在10月31日18:50机组次升负荷至600MW,10月31日20:14汽锅各参数以下:

在12月2日168小时试运至12月30日,机组共接连运行29天,机组平均负荷589.3MW,其中168小时试运时代(12月2日至9日)机组满负荷运行(平均负荷率603MW),从12月2日至12日,汽锅天天吹灰2次,划分在天天的0:00和12:00,每次吹灰前后汽锅各参数以下:(12月12日参数)

由于接连的高负荷运行,汽锅水冷壁、屏式过热器(分隔屏、后屏)结焦及尾部*道积灰较严重,致使运行时主再热蒸汽温度达不到设计值,预热器进口*温、排*温度有严重跨越设计值,经过有关、家计议决议自12月13日将吹灰次数由原来的天天两次增加到天天三次,实施后效果较为理想,具体参数以下:(12月31日参数)

3 缘由及效果分析

3.1 12月12日预热器进口*温严重超标缘由分析:

由于12月2日-12日机组接连满负荷运行,加上吹灰次数较少(天天两次),汽锅水冷壁结焦严重致使炉膛出口温度升高,炉膛出口温度升高至灰软化温度时,屏式过热器(分隔屏、后屏)结焦,随着屏式过热器的结焦加重,主蒸汽温度下降,为保证主蒸汽温度运行人员调整摆角使火焰中心上移,火焰中心上移又加重了屏过的结焦,以上规程的轮回致使炉膛出口温度、预热器进口温度及排*温度超标,而以上所有现象的基本缘由是水冷壁结焦及结焦未实时被断根;同时汽锅接连满负荷运行、吹灰次数偏少,致使尾部*道积灰加重,致使末再、末过、低温对流过热器及省煤器吸热下降,加重了预热器进口温度上升、排*温度上升幅度。

3.2 汽锅合理的吹灰方式选择:

吹灰方式改变前后的参数对比:

12月12日吹灰前后参数对比:在吹灰前后A预热器进口*温下降了25℃和37℃,B预热器进口*温下降了21℃和23℃,排*温度A、B侧各下降了10℃,而主汽温度A侧下降2℃/B侧下降3℃,减温水A侧下降5t/h/B侧增加1t/h,再热汽温A侧/B侧没有变化,再热减温水A侧增加15t/h/B侧下降2t/h。

12月31日吹灰前后参数对比:在吹灰前后A预热器进口*温下降了13℃和15℃,B预热器进口*温下降了13℃和14℃,排*温度A、B侧各下降了5℃,而主汽温度A侧下降12℃/B侧下降12℃,减温水A侧下降2t/h/B侧下降1t/h,再热汽温A侧下降14℃/B侧下降11℃,再热减温水A侧没有变化/B侧下降15t/h。

汽锅每次吹灰需要的蒸汽流:炉膛部门安插90只墙式吹灰器,炉膛上部及对流*道区域安插44只长行程吹灰器,每台预热器冷端各安插一只伸缩式吹灰器,每次吹灰所有吹灰器运行一次,其中90只墙式吹灰器用汽:90×34kg=3060kg,44只长行程吹灰器用汽:4×755kg+12×670kg+4×385kg+24×273kg=19125kg,两台预热器吹灰一次用汽4×2184kg=8736kg,总计30924kg。

(2)汽锅合理的吹灰方式选择(平安性、经济性比力):

装备运行的平安性:汽锅各段受热面材均是凭据其正常(设计)工作温度加上一定的平安余度选择的,假设现实的运行温度接近或高于其高答理值,将下降其运行平安性。经由过程上面的对比可以看出在汽锅接连的高负荷运行时代,汽锅天天吹灰两次时间距离较长,在一次吹灰周期内预热器进口*温上升较多(年夜37℃)且预热器进口*温年夜值太高(高达441℃),此时对预热器而言跨越其设计的运行温度76℃,已十分危险了(预热器进口温度增加,其热端膨胀增加,在设计上为保证预热器正常运行时漏风率不超标,一般其间隙都较小,进口*温的升高可能引发预热器过度膨胀卡涩);同时汽锅尾部对流受热面*温的升高对安插在内的低温过热器及省煤器工作晦气,可能引发局部管壁到达或接近工作极限,而低温过热器及省煤器又没有有用的温度调理手段(喷水减温)。而采用天天三次吹灰,在一次吹灰周期内预热器进口*温上升较少(年夜15℃)且预热器进口*温年夜值较低(高达405℃),相对而言对预热器的运行是平安的;对于汽锅尾部的低温过热器及省煤器,虽然没有直接的温度丈,但由预热器进口*温的下降及炉膛水冷壁比吹灰后吸热增加判定也是下降的,是以低温过热器及省煤器的运行靠得住性也有升高。

机组运行的经济性:经由过程上述分析可知汽锅的吹灰次数由两次提高到三次,排*温度下降了10℃左右,由此汽锅效率提高峻约0.5~0.8%左右,但随着吹灰次数的增加,排*温度下降的值将逐渐削减,对汽锅效率的影响也将慢慢下降;同时吹灰一次要消耗30.924T具有一定能的蒸汽,此时汽锅效率会下降;另外在吹灰的进程中由于吹灰蒸汽流速较高,对没有结焦、积灰的受热面管壁有一定的磨损,削减管材的使用寿命,所以其实不是吹灰次数越多越好,单从经济方面而言好的吹灰方式要经过严酷经济性分析方可得出。

结论:由于台电1号炉运行时间较短,汽锅燃烧调整实验未进行,同时由于吹灰对管壁的影响今朝还没法得出,所以台电1号炉的好吹灰方式今朝没法得出,但从装备运行的平安性及机组经济运行的角度斟酌:在今朝机组平均负荷率较高(年夜于85%)时代采用天天三次吹灰是相对较合理的。
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