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[行业技术文章]降低HP系列磨煤机石子煤排放率改造
更新时间:2013-07-01 发布:www.1024sj.com

摘要:持久以来张家口发电厂HP磨煤机石子煤排放率高达1~4,浪费极年夜,严重影响了机组供电煤耗、汽锅热效率等经济指标。由于不能用水冲,严重制约电厂的文明生产。经过年对磨煤机的分析和研究,经由过程对叶轮风环、分手器等部件的改造,使张家口发电厂HP磨煤机石子煤排降到0.4左右,取得了显著的效益。
要害词:磨煤机风环下降石子煤
石子煤排放率是衡磨煤机运行状态的重要指标,实现石子煤自动排放是电厂文明生产的根蒂根基。张家口发电厂(以下简称张电)在下降HP磨煤机石子煤排放方面做了年夜工作,进行了测验考试性改造,取得了很是好的效果。
HP磨煤机主要技术参数见表1。



表1HP磨煤机主要技术参数
1 石子煤排放率高的缘由及对策
叶轮风环处的有用风速是决议HP磨煤机石子煤排放重要的身分,经过现场测绘和计较,张电原HP磨煤机叶轮风环处有用理论风速为v=35~40m/s(正常工况下),通流面积约为S=0.5~0.6m2,风环风速仍有进一步提高余。经过频频测算和实验,认为可将该处风速提高到60m/s,且不会影响该磨煤机的正常运行(如磨煤机出力和原煤中异物的破除等)。
造成张电HP磨煤机风环处有用风速低的缘由还有:磨煤机风道进口积煤(石子煤),影响一次风的畅通流畅,从而使沿风环进进的一次风风速不平均;分手器中心衬板安装工艺不合理,轻易脱落、断裂,造成漏风增年夜,严重影响风环处有用风速;分手器底边衬板与中心衬板凹凸不服,与调理罩的间隙不能保证装备技术文件的划定(13mm平均间隙的要求),漏流年夜;叶轮的一次风通道线型欠安,一次风流过叶轮风环时,由于节省环与叶轮间的直角面使气流局部严重受阻。另外,中心衬板设计太厚,影响磨辊间隙的调整,也是造成该类型磨煤机石子煤排放率高的重要缘由。是以要想进一步下降HP磨煤机石子煤排放必需对该型磨煤机进行以下改造。
(1)重新调整底边衬板,使之与中心衬板平齐,安装巩固。另外凭据该磨煤机多年的运行和维护经验,分手器底边衬板和中心衬板与叶轮调理罩的间隙可进一步缩小,将间隙调整到8~10mm较为合适(见图1),以使调理罩随叶轮旋转时能连结较小的、平均的间隙,年夜年夜下降漏风。
(2)原中心衬板改成厚24mm的16Mn钢板,提高了其耐磨性,消除原中心衬板因不耐磨而酿成的脱落和断裂(影响风速和磨辊间隙调整),并消除由于其脱落和断裂后酿成的磨煤机退出运行的隐患。
(3)叶轮叶片上靠叶轮风环的内侧焊接节省环,改变了通流面积,当流q尺度状态下为80km3/h时,知足流速v为60m/s的要求(见图1)。另外,将叶轮风环材料改成16Mn,提高了其使用寿命。
(4)从节省环外侧至叶轮风环内侧底圆间加焊厚10mm的16Mn弧型钢板,使其与叶轮外侧形成流线型喷嘴,以便一次风流过叶轮时分配加倍平均,并使阻力损失下降(见图1)。
(5)恢复风道进口防护网,以避免石子煤进进风道,避免风道内积煤和结焦,削减一次风流和压力的损失。


图1HP磨煤机叶轮风环改造示意图
2 方案的实施及效果
2000年3月上述改造方案首先在2号炉4号磨煤机上实施,实验成功后,在随后的1~4号炉检修中周全推行,截止2002年5月,24台磨煤机的改造工作全数完成,效果很是显著,石子煤排放率从原1.5左右(磨损后期更年夜,可到达3~4)降到检修后的0.4左右,至少下降了74,机组供电煤耗下降了1.1。
改造前后的效果比力见表2。
表22号炉改造前后磨煤机风环风速石子煤排放情况


3 效益分析
石子煤排放的年夜幅度下降,勤俭了能源的消耗,下降了发电成本。
直接经济效益:张电1~4号炉每台炉天天燃煤约2080t,1年(按300天计)可勤俭原煤2080×1.1×300=6864t,1t原煤按160元计较,6864t原煤折合人平易近币1098240元,4台炉每一年可勤俭费用约440万元,而改造1台炉的6台磨煤机所需费用不足12万元。
另外,为张电石子煤实现自动排放奠基了根蒂根基;年夜年夜削减了对机房情况的污染,下降了工人劳动强度;对实现电厂平安文明生产缔造了条件。
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