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俄制500MW机组空气预热器漏风率偏大原因分析与探讨
更新时间:2014-07-11 发布:www.1024sj.com

摘要:伊敏发电厂一期工程两台汽锅型号为Лл—1650—25—545Бт(Л—78)型超临界直流汽锅,每台汽锅配备四台型号为ВЛР—9.8回转式空预器。投产后,个体空预器漏风率到达20.81,#2炉平均漏风率17.82。空预器的漏风问题,严重影响电厂的经济运行,有时甚至威胁汽锅的平安运行。针对此问题,本文对漏风缘由加以分析,并提出改造措施。
要害词:空气预热器 漏风率 径向密封 扇形板 蘑菇状变形

0 前言

空气预热器是哄骗*气的热来加热燃烧所需空气的热交换装备。空气预热器不仅能吸收排*中的热,下降排*温度,从而提高汽锅效率,而且也因空气被预热,强化了燃料的着火和燃烧进程,削减燃料未完全燃烧的热损失,进一步提高了汽锅效率。此外,空气预热还能提高炉膛*气温度,强化炉内辐射换热。

回转式空气预热器的主要问题是漏风,漏风对汽锅的经济性影响很年夜。漏风使空气直接进进*道,由引风机抽往,因而送、引风机的电耗都增年夜。假设漏风过年夜,跨越送、引风机的负荷能力,会造成燃烧风不足,以致被迫下降负荷,直接影响汽锅的平安性与经济性。

1 缘由分析

1.1 受热面部门的热变形

回转式空气预热器的转子安插着受热元件,*气自上而下逐渐降温,因而上真个*气、空气的温度都高,下真个*气、空气温度低,这样,上真个膨胀年夜而下真个膨胀小,形成蘑菇状变形,以下图所示:


1—推力轴承,2—承力轴承,3—转子
由于蘑菇状变形引发各部门的间隙发生变化,使上面的外环间隙加年夜,下面的外环间隙减小。
另外,转子的整体受热膨胀,也影响各部间隙。

1.2 安装工艺

我厂回转式空气预热器分为上区和下区,上区是热段,由三层异形蓄热板组成,其高度划分为600mm、600mm和800mm,受热面积为197100m2,重160吨。下层是冷段,由一层高度为330mm的蓄热板组成,受热面积为32500m2,重为28吨。转子扇形面分度为15℃,故有24个扇形面。

空气预热器的漏风分为径向漏风、轴向漏风、周向漏风和携带漏风,其中携带漏风是固定的,由转子容积和转速而定。但径向、轴向、周向漏风却与安装工艺有着极年夜关系,三者之中,径向漏风占总漏风的80以上。

1.3 空气侧与*气侧压差

对炉膛为负压运行的汽锅来说,空气预热器的空气侧为正压,额定风压为4.85Kpa,*气侧是负压,为-4.75Kpa。两者之间的压差致使漏风,压差越年夜,漏风越年夜。

2 改造方案及措施

2.1 改造原理

由于径向漏风是造成漏风率偏年夜的主要缘由,所以减小径向漏风是攻克这一难题的重中之重。由于空预器的扇形板和空预器径向密封片之间的间隙在运行中得不到保证,另外,原密封调整系统运行复杂,对于手动调整后的间隙数据,很难到达理想的密封效果。改造原理为:转子仓格增加(行将24分仓改成48虚拟分仓),增加径向密封片的数目,经由过程计较选择合适的参数,将原来的扇形板加年夜,使原扇形板笼盖的分仓从原来的少一个增加到少二个,增加扇形板下密封片的数目,形成迷宫密封。

调整冷态时的扇形板和转子的位置,以削减密封间隙,增年夜漏风阻力,来到达削减漏风的目的。

2.2 改造措施

2.2.1 转子找正及扇形板水平度调整

转子找正是转子调整密封间隙的条件,是下降漏风率的基本条件,假设转子不垂直,就不能保证扇形板、弧形板在统一密封面上,三向(径向、轴向、周向)密封间隙的调整更无从谈起。

丈转子垂直度有两种方式:一是经由过程径向隔板丈,二是经由过程轴端导向套丈。我厂由于安装缘由径向间隙年夜多在15~20mm,调整后变化也不年夜。另外,我们哄骗年夜、小修调整转子轴端垂直度,一般在0.1mm/m。径向间隙偏年夜,今朝解决存在坚苦。而垂直度经由过程调整导向轴承箱上部的四个螺栓,到达及格尺寸。

2.2.2 扇形板提升机构改造

预热器转子在热态运行时,发生蘑菇状变形,热端径向密封外侧间隙增年夜,假设没有扇形板提升机构,预热器漏风的65发生在热端。安装提升机构以后,当转子发生蘑菇状变形下垂时,提升机构把热端扇形板下压,使热端径向密封间隙尽地减小,年夜下降预热器漏风,见下图:


华能杨柳青电厂,原设计有间隙调整跟踪系统,安装有间隙接触器,冷、热态始终连结间隙≤2mm。我厂现实情况为冷态调整扇形板间隙,保证转子不刮卡;热态后再生重新调整,现实上很难保证热态间隙在设计范围内,这也是造成我厂空预器漏风年夜的缘由。所以,加装一套径向、周向间隙自动跟踪系统仍是很有需要的。

2.2.3 径向密封的改造

2003年哄骗#1炉中修机遇,对两台空气预热器冷段进行改造,方案是在原径向隔板加装密封胶条(氟胶板)5mm×80mm×9800mm。每台空预器总计24条。以下图:

#1炉空预器漏风率对比,见下表:
改造前改造后
1113.596.36
1215.96¥5.08
1315.559.14
1411.937.59
平均14.297.05
可见,经过技术改造后,漏风率有了较年夜下降。可是,经太长时间运行发现,胶条脱落严重。运行29天检查,胶条完整率仅10—15左右,漏风又逐渐增年夜。可是此改造进一步验证,削减径向间隙对漏风的重要性。
本人提出另外一改造方案(VN型空气预热器):
原理

1 转子

VN型的空气预热器转子是用钢板制成,焊接在低碳钢制成的中心筒上。中心筒由一个底部的推力轴承和一个顶部的导向轴承支持。径向隔板焊接在中心筒上,沿转子中心筒的径向隔板将转子分成隔仓。
转子设计使用了有限元分析技术。在进行结构设计时,斟酌了转子可能所处的各类温度状态,包括正常运行和异常情况。转子可向任何标的目的自由膨胀,是以在所有的运行状态下,如热态变化引发的应力变化被削减到小的水平。是以,转子的设计可以知足各类工况要求。

2 封安插

传统的空气预热器设计所斟酌的是,在运转中转子热态变形时,经由过程可调密封系统来调整扇型板、轴向板与转子之间的间隙,来到达削减漏风的目的。但可调密封装配在现实运行进程中其实不靠得住,经常发生在运行一段时间后漏风增加的现象。

VN设计是经由过程详实的计较分析和年夜的现实经验获得的,其将密封系统设计为一整体固定结构,并取消可调密封自动跟踪系统。这类VN设计的新建机组或改造的空气预热器在年夜水平上控制了漏风的发生,并得以延续稳定运行,下降了旧式空气预热器设计所不能解决的高漏风率,有用地解决了漏风率间增加的这个持久困扰电厂的问题。
VN型空气预热器的典型漏风率为:
二分仓空气预热器5~6
三分仓空气预热器6~7
FGD*气再热器0.5

3 转子密封:在原有径向隔板上,加装一条密封片,并将密封片的接缝处相互错开,并划分固定在原径向隔板的两面,形成双密封。在所有的径向隔板的逆风侧,安装径向密封片由24条酿成48条。安装径向密封时,用一水平尺为基准,将密封片调成统一高度,高度差小于1mm。如图:密封片材为考登钢。
经济性比力:以神头第二电厂为例
(1)送/引/一次风机的功耗。凭据电厂1997年10月16日的运行记实,同是在500MW负荷的情况下,送/引/一次风机的电流划分是:
改造前:
FSF229A
IDF204A
PAF298A
改造后:
FSF203.
IDF178A
PAF269A
由以上数据可得出风机的共耗节省为966KW,若按每一年运行7000H计。电价按0.355元/()计每一年电厂节省厂用电总计240万元。


(2)由于神头第二电厂未更换传热元件,是以未对空气预热器的热性能保证。
*温漏风率5.3漏风率25
批改后的*温(℃)132.5132.5
批改前的*温(℃)138.5160.6
以*气的设计流321.38KG/S,比热为1073J/(KG.℃)计,一年节能3.841*1011KJ。以煤的低位发烧为20000KJ/KG计,节煤为19206T。每吨按300元计。每一年节省燃煤成本576.18万元。
(3)若按每下降20℃排*温度提高1汽锅效率计,神头第二电厂汽锅效率提高近1.1,响应机组效率提高0.44,1电煤耗350G/,一年勤俭煤390吨。每一年节省燃煤成本194万元。
综合上述,空气预热器改造后每一年净效益1010万元。
VN型空气预热器改造一次性投进较年夜,且受检修时间限制
2.3.4 其它身分处置:凭据对漏风率影响的主次,对轴向密封和周向密封加以改良,我厂的空预气漏风将会有较年夜的改善。

3 结论

经由过程本文论证,径向密封改造,对改善漏风率有极年夜的影响,希看哄骗#2炉中修时机,对径向密封加以改造。

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