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[行业技术文章]球磨机料位监控与制粉系统优化运行技术的应用
更新时间:2013-07-25 发布:www.1024sj.com

作者:安荣芝杨宝林 

摘要本文经由过程对"球磨机料位监控与制粉系统化运行"技术在河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统的实施情况和运行效果的分析,论述了影响制粉系统经济性的身分及提高其经济效益的主要途径。
关头词火电厂;制粉系统:球磨机料位监控与制粉系统化运行;运行经济性
在火力发电厂中,厂用电率是一项重要的经济指标,而汽锅制粉系统又是厂用电的消耗年夜户,其用电约占厂用电总的1/4~1/3。是以,在生产运行中,经由过程化调整制粉系统运行方式,起劲下降制粉单耗,是下降厂用电率的重要手段。
河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统采用350/700型球磨机,2002年10月在#2炉小修时代采用了"球磨机料位监控与制粉系统化运行"技术改造项目。对制粉系统进行了化调整,该炉的四套制粉系统经由过程试运行,现已稳定运行在好工况。本文介绍了我厂#2炉制粉系统的磨煤机料位监控技术实施情况和运行效果。
1影响制粉系统经济性的身分
制粉系统电耗可分为磨煤电耗和透风电耗两部门。对于中储式制粉系统,影响其经济性的主要身分有:钢球装载、钢球规格、载煤和透风等。
一般情况下,随着钢球装载的增多,磨煤出力增加,磨煤单耗稍有增加,透风单耗下降,其制粉单耗有所下降,当钢球装载跨越某一限度时,制粉单耗将有所增加,是以,对于一定的制粉系统和一定的煤种,存在一个好的钢球装载;运行中还应按煤情况,凭据磨煤电耗和金属消耗的总费用为小的原则来拔取合理的钢球直径,通常是30-40mm;随着筒内载煤增加,磨煤出力响应增加,但增加到一定限度后,磨煤出力反而下降,是以,运行中应维持筒内的好载煤;随着透风的增加,制粉单耗初始下降,然后又上升,中心也存在一个好的透风。是以,在运行中必需合理调整制粉系统的各项参数,使得磨煤出力、干燥出力、透风出力配合一致,其磨煤风、干燥风、一次风获得平衡,从而使制粉系统处于好运行状态。
2技术方案
2.1逻辑功能:由TCS-200送来的旌旗灯号送到同操器,同操器输出0~10VDC旌旗灯号至变频器控制给煤机转速,当同操器处自动位置时,由TCS-200自动控制给煤机转速,当同操器处手动位置时,由同操器输出旌旗灯号手动控制给煤机转速。给煤机转速由控制变频器输出4~20mA旌旗灯号一路至DCS显示,一路至TCS-200用于跟踪旌旗灯号。
至DCS显示给煤机转速
2.2系统调试:
2.2.1静态调试:系统上电自检料位音频旌旗灯号、跟踪控制旌旗灯号给煤机控制输进、输出旌旗灯号等是否正常。
2.2.2动态调试:
磨空罐料位标定:标定前,磨应抽暇(每台磨年夜约15分钟)将该磨收集的音频旌旗灯号,手动输进到料位控制仪表,同时记实磨空载电流。调试完一台后,再相继逐个调试其它三台。
磨满罐料位标定:凭据磨空罐的音频旌旗灯号值,计较出磨满罐的音频旌旗灯号值,手动输进到料位控制仪表。
好料位点定值设定:肯定磨料位程后,逐渐增加料位值,并记实响应值下的磨煤机电流、排粉机电流、磨出口温度、磨进口温度、给煤机转速、磨进口负压、磨收支口差压、排粉机档板开度、热风门开度、凉风门开度、再轮回门开度、粉仓粉位、机组负荷值等,进行分析,凭据料位增加,而磨电流由年夜变小,同时知足其他各运行参数要求的情况,肯定好料位定值。
在好料位值肯定后,若是磨煤机出力不能知足磨煤出力要求,经分析,如需适当增加钢球时,应与运行人员协商钢球增加。在磨煤机装载钢球发生变化的情况下,磨的空罐料位、满罐料位及好料位点定值则按上述调试方式重新标定。若是是煤粉细度、透风出力或干燥出力影响,则需实时调整运行装备。经过一段时间的运行,若是制粉系统各运行参数化后不理想,则需重新肯定好料位点定值。
3改造前、后制粉系统运行情况对比
3.1系统调试前后的运行参数对比
系统调试后,到达了磨煤机的好钢球装载、载煤和系统透风,钢球装载由原来的65吨削减到50吨,磨煤机空载电流减小了2左右,在连结系统透风、各风门档板开度、磨出口温度、煤粉细度不变的情况下,运行中磨煤机电流下降30-3,使得磨煤电耗年夜幅度下降,透风电耗连结不变,从而下降了制粉单耗。
表一


#2炉制粉系统调试前后的运行参数对比
3.2系统实施前后的制粉耗电率对比
对比2001年和2002年#2炉制粉系统耗电指标可以看出,由于02年随着煤炭市场发生变化,煤状态变差,煤的灰分增年夜,其可磨性指数变小,是以制粉电耗普遍呈上升趋向。可是,自#2炉2002年10月实施了磨煤机料位监控系统后,11月和12月份起头其制粉单耗和制粉耗电率已有较着下降,与同期相比,制粉单耗平均下降了3.kWh/t煤,制粉耗电率平均下降了0.14。与#1炉(未改造)相比,制粉单耗平均下降2.4kWh/t煤左右,年夜年夜提高了制粉系统的运行经济性。


表二

#2炉制粉系统改造前后经济性对比
1.181.171.211.041.07
4系统改造后的运行效果
该项技术的实施解决了持久以来制粉系统运行调整中存在的难以使其工作在好工况的问题,使制粉系统能自动调整在好工况。同时实现了制粉系统运行的自动化和规范化,提高了制粉系统的经济效益,具有节能降耗、简化操作、改善情况、文明生产等多方面的综合效益,也有益于生产经管进一步向集约型转变。
4.1自动调理:实现了给煤的自动调理,同时实现了温度、透风和负压的稳定运行,简化和削减了运行操作,下降了运行人员的劳动强度。
4.2规范运行:实现了制粉系统的规范化运行,以磨煤机料位监控为根蒂根基,对主要运行参数(磨煤机钢球装载、磨煤机存煤或载煤、制粉系统透风)实行了严酷的定尺度和有用的控制手段。系统改造后,经由过程制定《制粉系统化运行弥补规程》,规范了制粉系统的运行方式。
4.3节能降耗:在没有实施料位监控技术之前,运行人员在现实运行操作时,为使制粉系统能够处于一个较稳定的运行工况,往往采用了比力守旧的运行方式,造成能的浪费,增加了制粉系统装备的维修次数。实施料位监控技术后,经由过程制粉系统化调整,不仅削减了钢球装载,而且保证了制粉系统始终在年夜出力、好工况下运行,下降了制粉系统的电耗、钢耗,同时延长了装备的使用寿命。
4.4改善情况:实现了磨煤机在高料位运行工况,磨煤机筒体的噪音较着下降,改善了现场的工作情况,下降了对现场情况的噪音污染。
5效益分析
实施球磨机料位监控与制粉系统化运行技术的经济效益主要体现在节电、勤俭钢球、下降装备消耗等方面。自从实施该项技术后,实现了制粉系统的化运行,下降了制粉电耗,提高了磨煤机运行的稳定性和平安性。同时由于避免了运行时钢球的空砸,使得磨煤机钢球的消耗、磨煤机的衬板消耗也较着削减,磨煤机轴瓦运行的靠得住性也获得了提高。
经由过程比力#2炉制粉系统改造前后的制粉单耗指标(2002和2001两年的11月-12月的平均值)可以看出:#2炉加装TCS-200料位监控系统后的制粉单耗为24.99kWh/t煤,比上年同期28.03kWh/t煤下降3.04kWh/t煤,降幅到达10.85。按2002年#2炉年发电186834万kWh来计较,年耗用自然煤为78.73万吨,制粉耗电率平均下降0.14,则一年可勤俭的厂用电为:186834×0.14=261.57万kWh。若以0.20元/kWh计较,折合人平易近币为:261.57×0.2=52.3万元;再加上每台磨可削减钢球消耗20吨,则4台磨全年可勤俭钢球80吨,按每吨钢球5000元计较,削减钢球可直接发生效益40万元,全年总收益可达90万元以上。是以,此项技术的运用具有显著的经济效益
参考文献
1.《汽锅原理》南京理工学院范从振主编
2.河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统磨煤机料位化调试陈述
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